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全氫罩式退火爐安全控制

  
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 ?。?)退火空間冷態密封試驗。這是在全氫罩式爐裝完鋼卷扣好內罩后進行的,它測試退火空間是否有效地與外界隔離,其方法是打開氮氣閥(如圖1中的閥15)向退火空間充入一定壓力的氮氣,然后關閉所有進氣閥、排氣閥,通過壓力開關(如圖1中的7)測量退火空問內能否在一定時間內保持壓力。如果測試不能通過,則發出警報,爐子不能進行退火過程,必須人工處理后再進行泄漏試驗。

 ?。?)退火空間氮氣吹掃。這是將退火空間的氧氣吹出去。這個過程既要保證一定的吹氣量,又要保證一定的吹氣時間,吹氣量、吹掃時間是通過計算和試驗確定下來的。EBNER型爐分大流量、小流量等幾種方式吹掃。這個過程必須保證將退火空問的氧氣降低到一個很低的濃度。

 ?。?)退火空間充入氫氣及吹掃。氮氣吹掃結束后即可向退火空問充入大量純氫氣,整個退火過程即可在全氫的保護氣體情況下進行。所謂氫氣吹掃就是要把在加熱過程中帶鋼殘留乳化液的汽化物帶出退火空間,這個過程的時問長短取決于工藝要求。吹掃用氫氣量的大小也可以分檔調節。排出的氫氣可以放空也可以送到加熱罩燒掉,而且氫氣排出管一般單獨設立。

  (5)在整個用氫氣退火的過程中,退火空間的壓力不中斷地受到監控。因為壓力太高容易導致設備損壞和密封被破壞,也表示有設備工作不正常。壓力太低容易因某種干擾使其變成負壓而吸入空氣產生危險或表示發生了泄漏。EBNER型爐采用一組壓力開關5、6、7監控退火空間壓力,可監控6個壓力值。一般來說,在整個退火周期中,氫氣供給閥總是打開的,而氫氣排出閥根據要求有時開、有時關。當退火空間壓力降低到一個預定值時,控制系統自動關閉正打開的氣體排出閥,以期待壓力回升后再繼續退火,如果壓力繼續下降到報警值時,控制系統則自動關閉全部排出閥和氫氣進口閥,打開氮氣進口閥向退火空間充氮氣。如果壓力恢復則可繼續通入氫氣退火。如果在給定的時間內壓力不能恢復,則發出報警信號并用大流量氮氣吹掃退火空間。如果退火空間壓力升高,則關閉氣體進口閥、打開排出閥直到壓力恢復再按程序繼續退火。如果壓力繼續升高到報警值,立即發出報警信號。如果這個壓力保持的時間超過設定的時間值時,控制系統就自動關閉加熱系統,退火過程中斷,這時就需要操作人員處理故障后啟動系統。

  (6)加熱結束前退火空間要進行一次熱態密封試驗。熱態密封試驗主要是為了檢驗內罩經過加熱過程是否出現了破損。因為在冷卻過程中,退火空間的氣體降溫、體積縮小,如果退火空間密封不嚴則有可能吸入空氣,這比加熱時如果密封不嚴而泄漏氫氣到燃燒室中要危險得多。熱態密封試驗和冷態密封試驗方法基本相同,只是測試氣體為當時用的保護氣體(一般為氫氣)。另外測試時應盡量保持加熱功率穩定以克服產生的影響。如果測試不能通過,則控制系統發出報警信號,通知操作人員處理。因為熱態密封試驗不能通過也有可能是由干加熱系統故障或其他干擾造成的。必要時可人工再啟動作一次熱態密封試驗,然后根據情況選用氫氣或氮氣充當保護氣體繼續完成冷卻過程。一般在熱態密封測試的同時還要對氫氣進口閥進行一次泄漏試驗。

 ?。?)冷卻過程結束后,退火空間還要進行氮氣后吹掃。目的就是用氮氣將退火空間的氫氣吹掃出去。氮氣的吹掃時間、吹氣量同樣要有嚴格的保證,否則就不能吊走內罩。

  在退火過程中,如果出現閥門或其他設備的故障,全氫罩式爐控制系統可以在上述一系列測試中發現異常現象而做出及時的反應。對于控制系統本身1/O接口出現故障,罩式爐控制裝置的自檢功能會發出警報,現場控制設備則盡量保持原狀,操作人員能很快更換上備用設備,退火過程即可繼續進行。

  對于氫氣、氮氣供給,全氫罩式爐控制系統有專門的功能來監控。如果氫氣源出了故障則用氮氣充入退火空間保持全氫罩式爐群處于安全狀態,并報警等待氫氣恢復。如果是氮氣源出了故障,則報警并用球罐內儲存的氮氣維持生產。EBNER型爐控制系統還有一套爐群控制聯鎖功能,在氮氣源故障由球罐供應氮氣時,如果氮氣儲量低于一定值,則自動停止啟動新的爐臺退火過程以保證已經生產著的爐臺能安全運行下去。

  如果在退火過程中突發全廠停電事故,全氫罩式爐控制系統輸出全部復位,除了特別選定的氮氣供給常開閥(ENBER為15)打開外,所有閥門均會關閉,氮氣就會進入退火空問。由于氮氣密度比氫氣大,氮氣會在退火空間的下部頂住氫氣不會泄漏到內罩之外。EBNER型爐的隔離氮氣電磁閥11也是常開閥,隔離氮氣通過這個閥可以把氫氣電磁閥17也給封堵嚴密,防止氫氣泄漏。如停電時間過長,則可由操作人員手動打開氣體排出閥,一爐一爐用氮氣吹掃退火空間。但在正常情況下這種操作是不允許的。因為開出口閥的聯鎖條件不滿足,控制系統立即會由于生產狀態的變化(如爐壓可能降低)而啟動相應的控制策略使退火過程中斷。

  4結束語

  全氫罩式爐保護氣體安全控制策略是全氫罩式爐控制系統中極為重要的控制功能,是工藝控制功能不可缺少的補充。安全控制策略已趨向成熟,全氫保護氣體在全氫罩式爐中應用的安全性已經有了可靠的保證。

  可靠的設備、完善的過程系統設計、嚴格的安全操作規程是安全生產的三大重要固素。不安全的操作,在全氫罩式爐這樣的機組生產過程中是應該絕對禁止的。這種不安全的操作主要是指在各退火步驟中人為手動操作各種供氣閥門或對有故障的閥門手動開關操作。對于全氫罩式爐這種周期性生產的機組來說,一旦發現故障,控制系統就應根據安全的要求讓退火過程停下來,以供操作者排除故障,絕對不應該讓設備帶故障運行。EBNER公司的控制系統就沒有在儀表室內操作盤上給保護氣體供給系統的備個閥門提供任何手動操作開關、按鈕,這些閥門必須在控制系統的自動控制下開關。所謂手動退火操作僅指退火步驟的手動切換,而且是有條件的,一般不會用到,只是在退火過程中排除設備故障后繼續退火時才可能運用。因此,過程控制系統手動操作功能的設置和可達到的手動操作程度在過程控制系統設計時一定要仔細考慮,不是所有的工藝過程都適合人工手動操作的。

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