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馬頭發電總廠#7發電機內冷水處理工藝改進

  
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2.2運行控制
??? Na/OH型混床,內部裝填均粒樹脂(樹脂型號為001×7FZ、201×7FZ),并在混床出口加裝過濾器,以防止樹脂進入系統。同時在內冷水箱出口配備了在線電導率儀和pH表,用于連續監測內冷水的水質變化。另外還在2臺混床的入口各加裝一電動門,其控制信號引至電導率儀,根據電導率的報警值來自動開閉。
??? 在實際運行中,首先將Na/OH型混床內樹脂在體外用NaOH再生,并用除鹽水沖洗至出水pH值小于9.0后再裝入Na/OH型混床內,然后可開啟Na/OH型混床的入口門,對內冷水進行旁路處理。一般維持內冷水的pH值(25 ℃)為7.0~8.5,電導率(25 ℃)為0.5~1.5 μS/cm。若電導率大于1.5 μS/cm,則應當將H/OH型混床投入運行。隨著H/OH型混床的投運,內冷水的pH值和電導率會逐漸下降。當內冷水的pH值接近7.0時,需要逐漸增大Na/OH型混床的流量,而減小H/OH型混床的流量,甚至停運H/OH型混床,以保證內冷水的pH值在7.0以上。若內冷水的電導率大于 2.0 μS/cm ,則電導率儀報警,立即對內冷水進行排污,同時2臺混床的入口電動門自動關閉,以防止樹脂被污染,減少樹脂的再生次數。

3系統改進后的運行情況
??? 系統改進后,#7發電機內冷水系統實現了"閉式循環",與過去開放式系統相比,補水量由5 t/h降為接近0。補水量大大降低,投運當日的內冷水質即合格,系統處于良好的運行狀況下。由于基本不需要補水,系統基本不受外界干擾,耐沖擊性增加,系統安全性大大提高。
??? 系統改進后, #7發電機內冷水pH值上升到 7.0~8.5 ,電導率基本上穩定在1.1 μS/cm,銅含量也明顯降低,系統腐蝕得到減緩。有關數據見表1。
??? 可以看出,發電機內冷水處理系統改進后,水質狀況得到改善,內冷水的各項水質指標均達到了預期效果,符合GB/T 12145-1999標準的規定。

4總結
??? 通過在內冷水處理系統中增加Na/OH型混床處理,提高了內冷水的pH值,降低了銅含量,有效抑制了銅導線腐蝕,系統安全性明顯提高,保證了發電機組的安全穩定運行。
??? 改進后的內冷水處理工藝,從根本上改善了內冷水的水質,使內冷水水質合格率達到了100%。
??? 系統改進后實現了閉式循環,補水量大大降低,不僅節約了大量除鹽水,而且發電機運行系統耐受外界沖擊污染能力增加,有效防止了開放式運行方式存在的突發跳機事故。在系統剛投運時,需較頻繁地調整H/OH、Na/OH型混床的流量配比,直至系統出水水質保持穩定。為了防止空氣中的CO2、粉塵、及其它雜質對內冷水造成污染,在今后技術改進時還可以考慮安裝水箱呼吸器。

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