南通電廠二期2臺350 MW機組為全套進口的一次中間再熱汽輪發電機組。鍋爐采用正壓直吹式燃燒系統,燃燒器為前后墻對稱布置,共分4層,與4臺磨煤機相匹配。熱控系統DCS采用INFI 90集散控制系統,功能包括模擬量調節系統、燃燒器管理系統、報警系統、數據采集系統和順序控制與保護聯鎖系統。汽機控制采用GE公司的Mark-V型電液調節系統。
由于設計、安裝和調試的疏忽,2臺機組的熱控系統在投產初期暴露出大量問題,影響了機組的安全穩定運行。為此,對熱控設備和系統進行了一系列改進,同時優化自動調節性能,提高了機組的安全穩定運行能力。
1 提高熱控設備和系統的可靠性
1.1 INFI 90系統數字量輸入回路改進
原INFI 90系統數字量輸入回路為+125VDC接數字量開關信號,再接模件負載電阻,最后接地。一旦發生現場開關信號接地就燒壞INFI 90數字量輸入端子板的保險絲,造成多個信號不正常。為此,將INFI 90系統數字量輸入回路改為+125VDC接模件負載電阻,再接數字量開關信號,最后接地,從而杜絕了上述現象。
1.2 給煤機控制系統的改造
(1) 給煤機控制系統自投產以來,經常發生啟動時驅動馬達轉而皮帶不轉,或運行中因轉速指令與實際轉速偏差大而跳閘,嚴重威脅機組的安全運行。其主要原因是給煤機設計裕量過大,皮帶減速比和調速電機功率偏小,造成給煤機長期在低速不穩定區運行,加之減速箱輸出力矩偏小和測速信號弱,引起給煤機轉速指令與實際轉速偏差大而跳閘。通過改造調速電機和皮帶減速器,將給煤機控制裝置的輸出力矩增加了一倍,解決了上述問題。
(2) 二期給煤機出口堵塞開關原采用電容式開關,曾多次發生因煤濕帶水引起出口堵塞開關誤動,造成給煤機誤跳閘。改進措施是用機械翻板式堵塞開關取代了電容式堵塞開關。
1.3 改進汽機機械超速和電氣超速跳閘試驗邏輯
在線做汽機機械或電氣超速跳閘試驗時,汽機控制系統Mark-V送出一個超速跳閘信號至DCS系統,聯鎖關抽汽逆止門,使高低加切旁路,對機組造成很大的擾動。甚至引起跳閘。 改進措施是修改汽機控制系統Mark-V的控制邏輯,增加試驗閉鎖功能。在做機械或電氣超速試驗時,不向DCS系統發出超速跳閘信號。只是在實際超速時,才向DCS系統發出超速跳閘信號。
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