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燃氣管網搶修技術的研究

作者:王文霞 陳濤 劉金美  
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??? 應用帶氣、帶壓頂壓堵漏夾具進行帶壓補漏的具體操作步驟如下:
? ??① 發現燃氣管道泄漏后,根據泄漏點的大小及形狀,備好與泄漏點相匹配的木楔。
? ??② 用銅質手錘將木楔打入泄漏孔,使木楔高出管壁10mm。
? ??③ 在泄漏點處覆蓋上HT系列密封劑。
? ??④ 將事先預制好的鋼板放置在HT系列密封劑之上。
??? ⑤ 用帶氣堵漏夾具的固定掛鉤緊緊勾住管道,壓蓋對準待補焊的鋼板,旋轉手柄,使壓蓋將待補焊的鋼板緊緊壓在管道上,制止泄漏。
? ??⑥ 在管道正常供氣的情況下,實施帶氣焊接。
? ??帶氣、帶壓頂壓堵漏夾具在我公司使用3年來,以其結構簡單、操作方便、安全可靠的優點得到了操作者的好評,并為公司節約了近33×104 m3的燃氣。實踐表明,該裝置適用于高、中壓燃氣管網帶壓堵漏搶修作業,可在燃氣行業推廣應用。
2.1.2 管道多功能液壓式搶修器具
? ??管道多功能液壓式搶修器具結構見圖3。該器具利用液壓原理使法蘭漏氣點通過卡具壓力快速閉合而密封。其主要特點是操作簡單安全,應用范圍廣,節省搶修時間,避免了停氣帶來的損失?,F場操作情形見圖4。
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??? 多功能液壓式搶修器具的操作步驟如下:將C型卡具卡住泄漏的法蘭部位;調整間距調整桿;旋緊液壓油缸閥門;上下推動液壓泵手柄至液壓油缸頂緊法蘭、不漏氣為止;進行搶修操作。
??? 多功能液壓式搶修器具在燃氣管道搶修中使用效果良好,基本達到了設計要求,解決了燃氣管道法蘭連接部位泄漏的難點問題,降低了搶修作業中的不安全程度。另外,它還能夠在狹小空間內多角度地進行操作,操作簡單,省時省力,安全性較高。
2.1.3 提閘器
??? 多年來,高壓燃氣管道閥門兩側的放散閥門及閥墊,一旦發生燃氣泄漏,就用傳統搶修方法停氣降壓后再進行更換,而提閘器的研制成功改變了這一情況。提閘器解決的技術問題是在不停氣的情況下,用較短的時間更換放散閥門及閥墊,從而消除安全隱患。提閘器的使用條件為放散閥門為全通徑球閥。
提閘器結構見圖5。將提閘器與待更換閥門的法蘭連接,打開待更換閥門,通過絲杠旋進,將助塞橡膠裝置推入并壓緊管道,阻止氣體溢出。在留下活動連接桿及助塞裝置的前提下,卸下待更換閥門,安裝新閥門,從而實現在不停氣的情況下更換閥門的目的?,F場操作情形見圖6。
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??? 使用提閘器更換閥門的操作步驟如下:
??? ① 將提閘器的法蘭與待更換閥門的上部法蘭連接。
??? ② 緩慢打開待更換的閥門,檢查密封蓋、絲杠活動連接口及法蘭接口處是否存在泄漏,確認無泄漏后完全打開待更換閥門,以便助塞橡膠頭JJ頃,N通過待更換閥門。
??? ③ 用手柄旋進絲杠,做好絲杠行程記錄,以保證將助塞橡膠頭推至待更換閥門下部法蘭之下。
??? ④ 適度用力旋緊助塞橡膠頭,助塞橡膠頭受壓縮而變形,堵塞住管道至密封無泄漏為止。
??? ⑤ 將待更換閥門下部法蘭的螺栓卸下。松開活動連接件,留下活動連接桿及助塞裝置,卸下待更換閥門。
??? ⑥ 在閥門井外將提閘器與新閥門連接好,然后將新閥門下部法蘭與管道法蘭連接。
??? ⑦ 轉動活動連接件,連接活動連接桿,旋緊密封蓋。
??? ⑧ 將提閘器的法蘭與新閥門上部法蘭的連接螺栓卸下,用手柄提升絲杠,帶動活動連接桿套管和活動連接桿上升,將留于管道上提閘器的活動連接桿套管和活動連接桿及助塞裝置一同提出管道,同時緩慢關閉新閥門,換閥工作完成。
? ??從2003年至今,我們一直使用提閘器更換高壓燃氣管道閥門兩側的放散閥門及閥墊,取得了非常好的效果。
2.2 停氣作業搶修設備
在實際操作中,因管道腐蝕較嚴重及其他條件限制,必須采取停氣降壓的傳統工藝進行搶修或管道連接作業。因此,我們研究并應用了停氣作業壓力調節器。停氣作業壓力調節器結構見圖7。
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? ??其主要的優勢在于:克服傳統U型壓力計和憑經驗進行壓力測控帶來的操作不便及誤差較大的不足,使停氣作業過程中管道內壓力的觀測及調控能夠隨時準確進行,從而達到提高停氣搶修作業安全性和操作速度的目的。
? ??將停氣作業壓力調節器與搶修管段上的凝水缸相連接,管道內壓力變化可通過壓力表實時觀測。根據壓力表讀數,通過調節器放散閥調整管道內壓力,使其始終處于作業方案要求的壓力范圍內。
??? 停氣作業壓力調節器的操作過程為:關閉帶氣作業管段兩端的閥門;連接壓力調節器至凝水缸放散球閥,打開凝水缸放散球閥;打開壓力表前球閥,觀察管道內壓力狀況;打開凝水缸放散球閥,打開調節器放散球閥;當管道內壓力達到作業要求后,關閉調節器放散球閥;隨時觀測管道內壓力并進行調控。
??? 幾年來的實踐表明,使用停氣作業壓力調節器可以實時監測和準確控制管道壓力,最大限度減少放散量,在提高工作效率和保證安全作業的同時,可以降低多次放散帶來的氣量損失,提高經濟效益。
3 結語
??? 幾年來,我們使用不停氣搶修裝置和停氣作業壓力調節裝置進行高、中、低壓燃氣管道快速搶修作業近百次,大大減少了氣量損失,且無安全事故發生,取得了可觀的經濟效益、安全效益和社會效益。隨著科學技術的不斷發展,會有更多的新技術、新材料、新工藝應用于搶修作業中,這將是一個長期的過程,因此我們還需要不斷地探索和完善。
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