系統運行經濟性監測技術的開發;
輔機狀態綜合診斷系統的開發;
依托工程電廠實施;
通過3年的努力。福建實施項目已經基本完成,并通過了福建省科委組織的鑒定。太倉電廠實施項目仍在進行中。
1.輔機狀態檢修基本模式的探討
研究表明,輔機的維修類型主要包括:設備故障導致功能下降而維修,系統安全性下降導致的維修,系統性能(經濟性)下降導致的維修等三個方面。以往的監測技術,主要注重輔機部件點的狀態變化,而在系統層面上的變化沒有給以重視,顯然是不合理的。
目前在國內推行的輔機振動狀態監測方式包括在線和離線兩種,在線方式費用高,信息量大,已在山東等一些電廠采用。而離線監測方式實際上早已在電廠普遍采用,近年來隨著監測儀器的性能提高,離線監測的準確性已相當高,完全可以滿足設備狀態監測的需要,因而沒有必要采用在線方式,同樣可以達到滿意效果。
為此,熱工研究院設計了輔機設備離線與在線相結合,安全性監測與經濟性監測相結合,設備監測與系統監測相結合的新模式,即:
離線設備狀態監測
+在線系統安全性監測
+在線系統運行經濟性監測
+綜合故障診斷與維修決策支持
該模式充分考慮到中國電廠輔機運行狀況和狀態檢修技術需求,力圖提供一個完整的中國電廠輔機狀態檢修整體解決方案。
2.輔機狀態監測技術的選擇與應用
該課題在廈門華夏國際電力公司300MW1、2號機組主要輔機上進行試點。采用國外成熟的振動監測、油液分析、電機馬達監測和紅外熱成像等多種監測技術,定期對電廠主要輔機(旋轉機械設備)的狀態進行離線監測,包括有送、引風機、一次風機,給水泵、凝結水泵、循環水泵等。監測的主要內容包括輔機設備的振動、潤滑油品質、電機的運行狀況,轉子籠條斷裂、定子和轉子間的機械偏心,設備的熱像圖(溫度分布圖)等。經過各方兩年多的共同努力,監測工作己逐步走向規范,取得了階段性成果。
在振動監測方面,1A引風機開始監測時,其1號瓦(電機外伸端)、2號瓦(電機聯軸器端)的軸向振動逐步增大,超過合格值4.5mm/s,最大分別為10.13mm/s和5.52mm/s,尤其是1號瓦振動接近危險值,嚴重影響機組的安全運行。根據分析,1號瓦軸承垂直和水平振動均在合格范圍內,為1.2mm/s和3.3mm/s,說明引起軸向振動偏大的原因不是由于激振力大引起,分析其頻譜圖,主要是3倍頻和5倍頻的分量為主,而且2號瓦存在同樣的問題,初步分析為風機轉子止推軸承工作游隙過大引起的振動異常。由于1A引風機軸承自投用以來5年沒有更換,決定在2002年4月的小修中對1、2號軸承及風機的止推軸承解體檢查,確認止推軸承工作游隙過大。經更換1、2號軸承并調整好止推軸承工作間隙后,故障消除,其振動均在合格范圍內。
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