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注氮系統聯合試運轉安全技術措施

  
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為了預防我礦煤塵自燃發火,公司加大防滅火投入,購置了注氮設備,經過3個月的努力,注氮硐室已裝修完畢,注氮設備及整個系統已安裝完成。經礦、公司領導及廠家研究決定,以13101綜采工作面為試點,對注氮系統進行聯合試運轉,為確保安全順利,并到達預期效果,特制定安全技術措施:
        一、工作面概況
        13101綜采工作面是峁底煤礦兼并重組整合后第一個首采工作面,采高3.2米,是公司首次采用大采高綜采放頂煤工藝。
        該面走向長度平均1200米,傾斜長度160米,切眼及上下巷道均為錨網支護,所采煤層為太原組13號煤層,煤層厚度12.06米,夾矸2-4層,為低灰、中高硫、中高熱值氣煤,2012年6月25日由山西煤礦礦用安全產品檢驗中心對13號煤層的煤塵爆炸性進行了測試:火焰長度為≥30mm,抑制煤塵爆炸性最低巖粉用量75%,鑒定結論煤塵具有爆炸性。
        揮發分(Vdaf)為39.36%,全硫(St,d)為2.31%,煤的吸氧量(Vd)為86cm3/g,自燃傾向性等級為Ⅰ類,屬容易自燃煤層。
        據山西省呂梁市煤炭工業局呂煤安字[2012]57號文,礦井瓦斯絕對涌出量為0.23 m3/min,二氧化碳絕對涌出量為0.28 m3/min,屬于低瓦斯礦井。
        該工作面現為全負壓U型通風方式。
        工作面采高3.2米,放頂8.86米,采用一采一放回采,循環進度0.8米,采用“三八”制、“兩采一準”作業方式,晝夜四循環,月進度80m,月產量16.09萬噸。
        二、聯合試運轉組織機構 
        組  長:張江濤  負責全面協調,組織對注氮系統全面驗收。
        副組長:高蟬清  協助組長組織驗收。
        成  員:董  建  負責驗收管路系統及注氮參數是否達標(包括氮氣流量、氮氣純度、氮氣出口壓力)附驗收表。
                張照平  負責制氮設備運行情況的驗收(制氮設備的各項指標、性能是否達標、運行是否正常)。附驗收表
                張愛民  負責組織人員實施注氮(包括制氮司機、管路巡查、監護警戒組織協調)。
        三、 聯合試運轉時間
        聯合試運轉時間:2013年1月10日 上午8點至13點
        四、注氮工藝和方法
        1、制氮工藝流程:氣源車(為制氮裝置提供原料氣)→凈化車(得到潔凈的壓縮空氣)→制氮車(氧氮分離過程)→緩沖車(輸出穩壓氮氣)。
        2、直接輸送到采空區。敷設路線:制氮硐室→運輸下山→13101皮帶順槽→13101綜采工作面。
        3、根據礦井具體條件,我礦采用拖管注氮防火。基本做法是:在工作面回采過程中,在進風側采空區預埋20米左右的2寸厚壁鋼管,并與注氮主管保持相聯通,外部用4寸膠管相連,安裝在離底板0.5m以上巷幫,防止管口堵塞,2寸鋼管必須延伸至轉載機(與轉載機固定,可隨轉載機前移)。鋼管端頭2m范圍內穿孔,孔直徑Φ10-20mm。當預埋管路的端頭處于采空區氧化帶位置時則開始注氮(埋入采空區約20米左右)。隨著工作面的推進預埋的注氮管路也同步前移(附注氮管路輔設示意圖)。
        注氮時必須有專用記錄本和臺帳,記錄開關機時間、注氮量、壓力、開關司機等,以便對注氮情況進行分析。
        采空區注入氮氣飽和,氮氣全部泄露對工作面影響:制氮設備最大輸出流量為30m3/min,綜采工作面最小風量為862m3/min,氮氣全部泄露,工作面及工作面回風氮氣濃度增加:30/862=3.5%  即氧氣濃度最低為:17.5%,短時間內不會造成人身傷害。
        四、安全技術措施
        1、為了防止氮氣涌出,注氮期間每班至少派一名瓦斯員和防火員或救護隊員在13101上隅角及采面監護警戒,攜帶多功能氣體測量儀隨時進行檢測瓦斯、CO、O2等氣體濃度。
        2、注氮期間通風科派一名管理干部到現場巡查,一旦風流及窩風地點CO濃度超過0.0024%或氧氣濃度小于18%時,瓦斯員、防火員或救護隊員,必須立即撤離受威脅地點,匯報通風科和礦調度進行處理。
        3、在13101皮帶順槽注氮入口事先安設氣體檢測孔。注氮初期,使管路內“憋氣”,防火隊管道工迅速巡視注氮管路系統檢查有無漏氣,發現漏氣立即處理。系統無問題后先進行排空,管路中O2低于3%時方可向采空區內注氮。
        4、巡視管工要保證注氮管路三通閥門關閉,不被人打開,以免發生氮氣泄漏,造成人員傷害,注氮時必須有三人檢查管路漏氣現象,處理漏氣管路時,要有3人以上。
        5、為保證氮氣不泄漏或少泄漏,在下、上隅角分別用風筒布建起阻隔風帳墻,并備足風帳,同時拉好警戒線。
        6、13101綜放工作面系統內工作人員一旦有呼吸急促等缺氧征兆時,要立即外撤到新鮮風流中。
        地面束管監測系統監控分析13101綜采工作面上隅角等處的氣體成分,監測采空區內氧氣濃度是否控制在3-7%之間,以便驗證注氮效果。
        試機注氮時間不低于2小時,并每2個小時為一循環,一小時注氮,一小時觀察采面的氣體含量,發現氧氣濃度低于18.5%時,立即停止注氮。
        9、加強通風管理,確保工作面的風量不低于862m?/min,不高于1100m?/min。因故達不到上述要求的,應立即整改,整改完畢后再進行注氮。
        10、注氮過程中,工作場所的氧氣濃度不得低于18.5%,否則應立即停止作業撤除人員,同時電話通知制氮司機降低注氮流量或停止注氮。
        11、注氮人員安排:防滅火隊注氮司機一名,管路工三名,負責對注氮管路進行巡視,一旦有問題立即處理,1名警戒人員,負責在運輸下山口設警戒。
        12、受威脅區域:13101綜采工作面及回風順槽、采區回風上山。
        13、氮氣泄漏避災路線:
        綜采工作面上隅角→綜采工作面→13101皮帶順槽→運輸上山(13101進風機頭聯絡巷)→主斜井機頭聯絡巷(軌道上山)→主斜井升井(副斜井井底車場)→副斜井升井。
        14、注氮期間無關人員嚴禁進入注氮區域的窩風區域。
        15、其他執行《煤礦安全規程》等有關規定和《煤礦井下移動式碳分子篩制氮裝置使用說明書》。
       
       

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