事故經過
某年5月3日某廠石蠟車間成型工段出現下列情況:冷凍機崗位操作員接班后,按慣例檢查,發現貯氨罐液面顯示正常,又重新調整了節流閥的開度,以保證平穩供氨。由于白班有一臺空冷器因檢修停運,造成冷凍系統、高壓系統壓力上升。16:35 3號冷凍機壓力達1. 275MPa。約16:50班長到冷凍崗位檢查,發現冷凍機出現溫度超高,即令冷凍機操作員開啟軟化水泵進行噴淋冷卻降壓。水泵啟動后不上量,停泵處理后再啟動時,泵卻不轉了。約17:40 3號冷凍機抽液氨聲音異常,2人緊急處理,關小冷凍機出口閥,冷凍機暫掛空缸運轉,向機內吹高壓氨氣(1.373MPa)。然后,關閉貯氨罐節流閥,發現貯氨罐無液面,操作員又將高壓氣閥開1/2扣,掛上兩缸。約17:55 2號冷凍機亦抽液氨,2人又采取前述方法處理。為了維持正常運行,冷凍機沒有關閉,致使低壓系統壓力達0.412MPa,正常為0.245MPa, 2號冷凍機掛6個缸,3號冷凍機掛4個缸運轉。在這種情況下,還在吹高壓氣處理抽液氨。21:10終因低壓系統壓力上升啟跳安全閥,泄漏液氨約250kg,氨氣彌漫,造成28人受到不同程度的毒害,其中9人住院治療。
事故分析
1.冷凍崗位操作員缺乏經驗,忙于開水泵,而忘掉按時檢查,沒有控制住氨罐和液氨分離器液面,使冷凍機帶液,打亂正常操作,這是事故發生的誘因。
2.處理不當,引起液氮分配罐超壓。當事者怕影響生產和勞動競賽,而沒有采取停成型或關冷室風機降蒸發器壓力辦法,導致高壓氣竄入低壓系統,這是事故發生的直接原因。
總之,設備缺陷,工藝紀律執行不嚴,崗位工人技術素質差,異常情況下應變能力低,不能正確處理,導致本次事故的發生。
防范措施
1.設備缺陷,應通過檢修及時予以糾正或彌補。
2.要通過安全教育活動(包括事故預想等),懂得嚴格執行工藝紀律的重要性,提高應知、應會和處理事故的能力。
3.要定期考核,不合格者不得上崗,多次不合格者要與獎金、晉級和晉升工資掛鉤。
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